廣皓天升級(jí)生產(chǎn)線,改善電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)裝配車間實(shí)現(xiàn)低噪化改造
點(diǎn)擊次數(shù):18 更新時(shí)間:2025-10-16
近日,廣皓天完成生產(chǎn)線核心升級(jí),重點(diǎn)對(duì)電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)裝配車間進(jìn)行低噪化改造,通過(guò)設(shè)備更新、工藝優(yōu)化與環(huán)境重構(gòu),有效解決傳統(tǒng)裝配車間噪音超標(biāo)問(wèn)題,同時(shí)提升電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)裝配精度與生產(chǎn)效率,為汽車電子、航空航天等領(lǐng)域客戶提供更優(yōu)質(zhì)的檢測(cè)設(shè)備保障。 作為電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié),裝配車間需完成振動(dòng)臺(tái)臺(tái)面、驅(qū)動(dòng)線圈、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的組裝調(diào)試,傳統(tǒng)生產(chǎn)中,機(jī)械撞擊、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音常超 85 分貝,不僅影響員工工作環(huán)境,還可能因高頻噪音干擾精密部件校準(zhǔn),導(dǎo)致電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)裝配誤差增大,成為制約產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率的關(guān)鍵因素

此次升級(jí)改造圍繞 “低噪化 + 高精度" 雙目標(biāo)推進(jìn):在設(shè)備層面,引入低噪音數(shù)控裝配設(shè)備,替換傳統(tǒng)高噪音擰緊機(jī)、沖壓設(shè)備,其中針對(duì)電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)核心部件 —— 驅(qū)動(dòng)線圈的裝配,新增線圈纏繞機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)噪音從 78 分貝降至 52 分貝;車間環(huán)境改造方面,墻面加裝吸音棉、地面鋪設(shè)減震墊,同時(shí)劃分獨(dú)立隔音裝配區(qū),專門用于電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)高精度部件(如傳感器、控制主板)的組裝調(diào)試,區(qū)域內(nèi)噪音控制在 45 分貝以下;工藝優(yōu)化上,重新梳理電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)裝配流程,將高噪音工序(如金屬部件裁切)與精密裝配工序分離,通過(guò)自動(dòng)化傳輸帶實(shí)現(xiàn)部件流轉(zhuǎn),減少人工搬運(yùn)產(chǎn)生的碰撞噪音。


改造后顯著:電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)裝配車間整體噪音從 82 分貝降至 50 分貝以下,符合國(guó)家工業(yè)車間噪音標(biāo)準(zhǔn);員工工作環(huán)境改善的同時(shí),精密部件裝配誤差率從 1.2% 降至 0.3%,電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)出廠合格率提升至 99.8%,生產(chǎn)周期縮短 15%。“以前長(zhǎng)時(shí)間在高噪音環(huán)境裝配電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),耳朵容易疲勞,現(xiàn)在車間安靜多了,校準(zhǔn)振動(dòng)臺(tái)參數(shù)時(shí)也更精準(zhǔn)。" 車間裝配組長(zhǎng)王師傅表示。
此次生產(chǎn)線升級(jí)與低噪化改造,是廣皓天深耕電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域的重要舉措。未來(lái),廣皓天將繼續(xù)投入研發(fā),推動(dòng)電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)向 “智能化、低噪化、高精度" 轉(zhuǎn)型,為客戶提供更可靠的檢測(cè)設(shè)備與服務(wù)。